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 起落架拆卸、安装现场(杜小培)
(通讯员 李志军 黄维明)3月30日,我为我是一名国航大修人而自豪!B2387飞机在8C检+客舱布局改装中成功安装好起落架后安全落地了,这标志着国航成都维修基地成为掌握A340飞机8C检核心技术---起落架安装的首家国内民航维修企业,成都维修基地从此走到了中国民航维修业A340飞机大修的最前沿!
基地是首家承接A340飞机8C检的纯国资航空维修企业,而起落架安装工作又是8C检中技术难度最大的工作,目前基本被少数几家外资航空维修企业所垄断。为此,在几经努力使起落架在2月中旬被顺利拆下后,大修部成立了以机械分部副经理任焱民牵头、张帆和祁智提供技术支持、机身工段刘吉担任实施组长的攻关小组,对起落架安装这个技术难题进行攻关。因为安装即是调节,为保证起落架的安装达到原厂家标准,他们从空客飞机的设计理念入手,结合大修部以往多种机型起落架安装的成功经验,从安装方法、施工步骤都制定了详细的方案,力求达到“精品安装”。
可是,由于翻新厂家的原因导致了新起落架3月25才到位,足足比计划晚了五天。为了保证工期,大修部起落架拆装攻关小组再次发挥了“铁军”精神,不畏无经验可借鉴、工期紧张等诸多困难,连续奋战了5天,顺利完成了起落架安装,为该机按期进入关键的打泵、测试、恢复等工作赢得了宝贵的3天周期,从而为8C检+两舱改装工作的最终完成奠定了基础。
尤其值得一提的是,在此次“精品”安装过程中,我们与遇到的多个“拦路虎”斗智斗勇,为成功安装起落架打下基础。3月26日上午,按照维护手册在安装右架后枢轴时总是不能安装到位,原因是右起落架上的活动轴承比较灵活,造成每次安装时都会跑位,使得明明对齐的轴承孔产生微小的错位,同时起落架与大翼上后轴承之间还是有距离,本来就跑位的轴承在安装过程中不可避免的会产生位移。此时,小组刘吉同志仔细观察枢轴销的安装结构,最后发现大翼上后轴承是可以滑动,于是想出固定起落架中间轴承的办法,将大翼上后轴承向前滑动使之与起落架轴承贴合,而起落架轴承与大翼上前轴承也贴合在一起,这样就3个轴承形成一个密封的管道,使得后枢轴能够顺利安装了。
另一个难题是小车梁借用千斤顶也不能顶平,不能顶平就不能装机轮。原因是PITCH TRIMMER(俯仰平衡器)已经被安装到极限位置,使得连杆、小车以及减震支柱形成具有稳定结构的三角形,已经不能够再顶升了,虽然此时可以通过压缩静面来缩短三角形的一边从而放平小车,可是压缩静面需要很大的力,这对处于1.4米高位顶升的飞机是很危险的。为了保证安全,又要保证正确安装起落架,小组成员从小车式起落架的设计原理入手,认真分析,仔细研究,多方论证,终于找出了一种新的安装方案:脱开连杆来放平小车,然后再调节小车连杆的方式平置小车梁,保证了A340起落架顺利安装完成。
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